長時間運行在環境惡劣的電機,其絕緣易受粉塵、濕潤、高溫等腐蝕和影響,使絕緣電阻降低,當絕緣電阻降低到必定程度時,要停機查看和打掃,嚴重時需清洗絕緣。
1.帶電清洗
以往采用四氯化碳、汽油、二氯甲烷等溶劑作為清洗劑由人工擦拭,存在必定缺點,推薦采用GD系列帶電清洗劑,清洗方法:使用前將清洗劑注入專制的噴槍容器內,通過0.4~0.6MPa的壓縮空氣加壓,使清洗劑從噴槍口噴出,噴洗電機絕緣,程序是先上后下,先內后外。為節約清洗劑,噴洗前最好用壓縮空氣吹掉電機絕緣表面和縫隙中很多粉塵,然后再用清洗劑清洗殘余的固結粉塵和油垢。
2.繞線轉子異步電機清洗
?。?)配方(重量比)。中性洗滌劑1.5%~2%,自來水98%~98.5%。依據電機絕緣臟污程度,選好配方份額,臟污程度大,要多用清洗劑。稱好重量倒入容器,用熱水沖開清洗劑,再倒入適量自來水,拌和均勻,保持在70~80℃,即可使用。
?。?)將電機轉子支架內堆積的粉塵鏟除潔凈。
?。?)先拆開轉子繞組并頭套外面的絕緣物,再拆開轉子繞組端部無綁箍,使用壓縮空氣吹凈。
?。?)將配好的洗滌劑裝入噴槍,對著轉子待清洗部位進行沖洗,或用毛刷刷洗。要多沖刷幾遍,清洗要完全,不然浸漆后污物被包在漆膜內會影響電機絕緣性能和散熱作用。
?。?)用熱水和自來水沖凈殘余的洗滌劑,將電機放入烘烤爐烘干,溫度保持在120℃±5℃,完全烘干,不然潮氣蒸發不出來,絕緣電阻無法進步。
?。?)若通過烘干絕緣電阻總是不能上升,闡明繞組局部接地,可進步輸入電壓將接地點擊穿,發現擊穿點,用絕緣紙板墊上,并涂環氧膠密封擊穿點,再測絕緣電阻值會上升。
?。?)康復電機綁扎帶和綁扎箍,通過枯燥固化處理后做試驗,悉數試驗項目合格后,再全面浸漆處理,并在135℃±5℃烘烤爐烘干,直到絕緣電阻合格為止。出爐后,噴曬干灰瓷漆1~2遍。
3.不需烘干的清洗方法
放置一段時間的電機會受到周圍環境溫度的影響,絕緣吸收周圍空氣中的潮氣,導致絕緣電阻降低,當絕緣電阻降低到必定程度時(低壓電機的絕緣電阻值應>5MΩ),不允許直接投入電網使用,不然會形成電機絕緣擊穿,。因此電機必須先進行枯燥處理,使電機絕緣電阻值>5MΩ,可采納快速枯燥處理法,過程如下。
?。?)電機解體。拆下聯軸器和帶輪,然后松開電機的地腳螺栓,斷開電源線,做好記錄。最終拆下外電扇罩和電扇,打初步蓋固定螺釘,拆下端蓋,抽出轉子。
?。?)查看定、轉子繞組和絕緣狀況,并丈量電機繞組的絕緣電阻。
?。?)用清潔潔凈的壓縮空氣對電機進行悉數吹風打掃,特別是繞組的絕緣部位要重復打掃潔凈,關于小型電機也可用皮山君、電吹風打掃。
?。?)將定子機座立放在平臺上待清洗。
?。?)使用SS-25型洗滌劑重復均勻噴洗電機繞組和接線盒等絕緣部位,約5~20min(視電機受潮程度和容量大小而定),然后按上面操作要求噴洗定子機座另一端。
?。?)等候20~40min,用NC-123型電氣設備防潮防腐絕緣保護劑對繞組全面均勻的噴灑,電機絕緣內部所含水分會與保護劑混合后被吸出。
?。?)再待20~40min,丈量定子繞組的絕緣電阻值,一般絕緣電阻從零開始向上升,通過約3~5h,可上升到5MΩ以上。
?。?)當電機絕緣電阻值到達投入電網要求后,裝配好電機,安裝聯軸器(或皮帶輪),然后找正,接線,承認電機準備工作悉數安排妥當,即可通電試運行。
文章源自:廣東電機 http://www.jifaxu.com/
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